Неудачная попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС произошла 24 августаФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Причиной неудачной стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находился робот «Федор», с Международной космической станцией (МКС) могли стать «ранее не встречавшиеся колебания». Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Он рассказал, что «все было нормально», пока кораблю не осталось 200 метров до станции. «Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания», — приводит слова Соловьева RT. Руководитель полета отметил, что на этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме состыковать корабль с МКС не получится, а робот «Федор» не умеет стыковаться в ручном режиме.
По словам Соловьева, сейчас «Союз МС-14» находится в автоматическом режиме хранения, а вся его аппаратура работает. Также он заявил, что Центр управления полетами планирует провести повторную попытку стыковки 26 августа около 08:00—09:00 часов.
Ранее стало известно, что «Союз МС-14», на борту которого находился созданный на Урале человекоподобный робот «Федор», 24 августа не смог состыковаться с МКС. Корабль приблизился к станции на 99 метров, завис, а после начал отходить на безопасное расстояние, сообщает агентство Nation News. Планировалось, что «Федор» будет работать на станции около 10 дней, а управлять им должен был космонавт Александр Скворцов. Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» разработан на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной неудачной стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находился робот «Федор», с Международной космической станцией (МКС) могли стать «ранее не встречавшиеся колебания». Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Он рассказал, что «все было нормально», пока кораблю не осталось 200 метров до станции. «Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания», — приводит слова Соловьева RT. Руководитель полета отметил, что на этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме состыковать корабль с МКС не получится, а робот «Федор» не умеет стыковаться в ручном режиме. По словам Соловьева, сейчас «Союз МС-14» находится в автоматическом режиме хранения, а вся его аппаратура работает. Также он заявил, что Центр управления полетами планирует провести повторную попытку стыковки 26 августа около 08:00—09:00 часов. Ранее стало известно, что «Союз МС-14», на борту которого находился созданный на Урале человекоподобный робот «Федор», 24 августа не смог состыковаться с МКС. Корабль приблизился к станции на 99 метров, завис, а после начал отходить на безопасное расстояние, сообщает агентство Nation News. Планировалось, что «Федор» будет работать на станции около 10 дней, а управлять им должен был космонавт Александр Скворцов. Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» разработан на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.